长久以来,高标准的垃圾焚烧发电厂焚烧炉运行工况稳定,但偶尔也会遇到负荷波动大,偏料,出生渣等问题,如何采取相应的措施解决这些问题呢?绿保小编浅略分析,和大家共同交流。
一、焚烧炉工况波动大及生渣多有以下几方面原因:
1.进入雨季,垃圾含水量剧增,垃圾池水位升高,带水垃圾增多,焚烧炉价格,倒料区间减少,倒料困难。
2.焚烧炉高负荷阶段运行人员调整滞后导致空炉或偏料。
3.司炉人员交接前后调整理念不同导致负荷大范围波动。
4.炉排故障检修人员处理滞后。
5.垃圾见水或换区,垃圾吊值班人员未及时倒料、揭顶,入炉垃圾差别明显。
二、原因分析及应对措施
1.进入雨季,检修必须及早疏通垃圾池排水孔,垃圾吊值班人员必须做到每天中班交班前将卸料门前排水孔处抓空,严密监视垃圾池水位,必要时主控室联系检修放泵抽水。
2.接班前及班中安排人员检查炉底水封(监盘过程中发现引风机电流长时间明显波动锅炉负压难以建立有可能就是水封或推渣机缺水),及时疏通补水。
3.发现炉排故障,及时到就地检查原因,通知检修处理,争取在很短时间完成将其影响降到很低。
4.假如出现故障并未得到处理,昆明焚烧炉,会对锅炉负荷产生一定影响,焚烧炉厂家,此时运行人员要稳定调整,保证长时间运行。
5.运行人员要按时到垃圾吊检查及沟通,合理安排倒料、换区、揭顶工作,避免入炉垃圾变化明显。
6.司炉人员增强责任心,提高司炉技术。
焚烧炉的使用过程
焚烧炉是与高铝耐火材料炉的内部衬里一起进行操作的,补氧风孔设计可以更好地接触排气,和柴油储罐内的轻柴油,通过管道燃烧器,点燃的自动点火系统,打开排气系统,燃烧后废气燃烧,使其快速氧化反应、燃烧按照的原则三个T(温度、时间、涡流)设计和废气焚烧炉,燃烧火焰2 - 3 m / s的速度本体主要沿炉燃烧筒旋转,2 - 3 m / s的速度沿炉体做轴向移动,大大延长停留时间高温废气的火焰区域,迫使空气速度2 - 3 m / s混合密封接二连三,完全燃烧的火焰涡流,然后通过喷淋吸收去除烟气中的有毒、有害成分,朂后烟囱排入大气中。
目前垃圾焚烧技术是成熟的,取得了良好的效益,但燃烧技术并不烷美,通过近几年的发展,发现有以下特色:垃圾焚烧技术的发展倾向于新技术的广泛应用的废气处理、焚烧设备结构改进,由于许多高新技术应用于燃烧系统,使垃圾焚烧技术高新技术发展,与此同时,先进的自动控制技术的应用和科学新颖的外观设计,使烷美的垃圾焚烧技术、焚烧技术向多功能发展,现代焚烧系统的功能不仅处理废气和发电、供电、供热、供气等功能。
废气焚烧炉预热区主要预热气体,然后进入燃烧室,为了提高废气氧化分解的效率,提高预热效果,一些焚烧炉厂家设计两个废气热交换器,废气热交换器温度低于第二热交换器,在一个更******的控制废气预热温度、废气温度较高时,气体可以在废气热交换器进入燃烧室,“再生”废物焚化炉和“直燃式煤气焚烧炉”更大的区别是:“直燃式煤气焚烧炉烟气预热是通过热交换器;“再生”废气焚烧炉的废气预热是通过热储存材料进行的(其中大部分由“蜂窝陶瓷”制成),废气焚烧炉的预热温度比较高。
垃圾焚烧是一种比较传统的垃圾处理方法,也是处理城市垃圾的主要方法之一。建造垃圾焚烧炉,将焚烧炉内温度控制在980℃左右,在完成对垃圾进行分类收集后,将垃圾至于焚烧炉内焚烧处理,可以达到缩小垃圾体积的效果,普通垃圾体积可以缩小50%-80%,可燃性垃圾处理后可以缩小90%。目前还有一些国家和地区采用将焚烧处理与高温热分解相结合的处理方式,生活垃圾焚烧炉,进一步缩小垃圾体积。
垃圾经过焚烧处理后,因质量变轻,体积减小,可以大大缩小填埋量,节省用地,同时,垃圾在燃烧过程中产生的大量热能,可以用来供热或者发电,燃烧效率可高达85%,热效率可以达到50垃圾焚烧发电简介%以上。随着社会对环境的重视程度提高,现代的垃圾焚烧炉都会配备有良好的烟臣净化装置,以有效地减轻大气污染。但垃圾焚烧发电技术发展遇到的阻碍是近些年来在国内外已经开始进入萎缩期,甚至有一些地方通过了对焚烧垃圾的部分禁令。
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